1、關(guān)于氣體流量,老外的工程師認(rèn)為每支鼓泡器的壓縮氣8-12L/min,能吹氣球一樣吹個獨(dú)立的大泡飄起來,不僅能帶動上下部液流,也可以更好的吸收玻璃液中的氣體。但有的工程師喜歡用大流量,25-30L/min,這樣使玻璃液上下對流效果更好。開始接觸鼓泡器是8-12L/min,質(zhì)量不錯,能耗也不錯,600噸的窯爐170m3/噸玻璃液的天然氣單耗。后來遇到的500噸的窯爐是25-30L/min的鼓泡器流量,183m3/噸玻璃液的天然氣單耗。單耗方面當(dāng)然還受別的影響因素,但也說明鼓泡氣的流量大不一定節(jié)能。嘗試過將高流量調(diào)整為低流量,由于熱點(diǎn)溫度因壓縮氣減少溫度上升,燃料確實有所降低,但沒有總結(jié)到對質(zhì)量的影響。可以肯定的是,過多的壓縮氣進(jìn)入窯內(nèi)勢必增加能耗。
2、原來干式鼓泡器可以調(diào)節(jié)泡的大小和泡的數(shù)量,對玻璃質(zhì)量和液流影響比較明顯,可惜壽命短,不到半個窯期都壞掉了,又不能更換。而水冷式鼓泡器調(diào)節(jié)性弱,泡大小只能調(diào)壓縮氣流量,好處是可更換。從干式鼓泡器使用看,如果泡徑60cm左右,每分鐘3-4個泡,從質(zhì)量、窯內(nèi)工況和能耗看都比較理想。但泡不能太大,造成兩只鼓泡器的泡互相影響,降低鼓泡效果,可能會產(chǎn)生玻璃缺陷。
3、由于恒溫鼓泡器用壓縮氣含有油可能堵塞流量計,加之壓縮氣管路還有其他設(shè)備在勇氣,難免會引起鼓泡氣流量波動。要關(guān)注窯內(nèi)池底溫度的波動,檢查流量計的氣體流量,必要時及時調(diào)整。對流量計要做好流量記錄,便于比對。